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維修項(xiàng)目
數(shù)控系統(tǒng)維修改造

三菱數(shù)控機(jī)床cnc加工中心維修開機(jī)后常見的故障有哪些以及如何解決

發(fā)布者:zyp    來源:上海仰光電子科技有限公司     發(fā)布時(shí)間:2022-8-26

三菱數(shù)控機(jī)床cnc加工中心維修開機(jī)后常見的故障有哪些以及如何解決

三菱數(shù)控機(jī)床cnc加工中心維修開機(jī)后常見故障如何解決


#CNC數(shù)控加工#


啟動(dòng)后[診斷]-[報(bào)警]畫面可能會(huì)顯示很多故障報(bào)警,有些報(bào)警調(diào)試與實(shí)際現(xiàn)象不同,需要分析判斷解決。

[M01 0006 XYZ]-該故障警報(bào)表示一個(gè)軸或三個(gè)軸都超過硬限制。

現(xiàn)象:實(shí)際情況是各軸沒有移動(dòng),沒有碰到限位開關(guān)。

故障分析和故障排除:

A.每個(gè)限位開關(guān)的信號(hào)地址是根據(jù)系統(tǒng)規(guī)定連接的,但它是作為常開點(diǎn)連接的,因此系統(tǒng)檢測(cè)到超程故障。

處置:只需將限位開關(guān)接至常閉點(diǎn),故障即可排除。

B.每個(gè)限位開關(guān)信號(hào)地址沒有按照系統(tǒng)規(guī)定連接。

處理:設(shè)置參數(shù)#2073、#2074、#2075、#1226,連接限位開關(guān)信號(hào)作為常閉點(diǎn)。

2.2

[S02 2219 XYZ],

[S02 2220 XYZ],

[S02 2225 XYZ],

[s02 2236 xz]-初始參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤。

處置:這意味著啟動(dòng)后設(shè)置的伺服參數(shù)不正確,應(yīng)根據(jù)電機(jī)或編碼器型號(hào)進(jìn)行設(shè)置。

2.3[y03 MCP XYZ]-未安裝伺服驅(qū)動(dòng)器

現(xiàn)象:實(shí)際情況是已經(jīng)安裝了伺服驅(qū)動(dòng)器。為什么會(huì)出現(xiàn)這種報(bào)警?

分析和處理:

1.所有連接電纜都沒有插緊,請(qǐng)拔下并重新插緊。

2.如果電纜有故障,請(qǐng)更換。

3.通電順序不正確。伺服系統(tǒng)要先上電,控制器要最后上電。

4.驅(qū)動(dòng)器的軸號(hào)設(shè)置正確,或者沒有連接端子插頭。

2.4 [z55-ri/o未連接]

現(xiàn)象:實(shí)際情況是系統(tǒng)根本沒有配備RI/O,另一種情況是系統(tǒng)確實(shí)配備了RI/O,連接完成。但是為什么會(huì)有這樣的報(bào)警呢?

分析:通電順序不正確。首先打開控制器電源,然后打開RIO電源,導(dǎo)致控制器無法檢測(cè)到RIO。

主電纜CF10(控制器-基本I/O)連接不良。

處置:

1.更改開機(jī)順序。

2.重新插入并擰緊CF10電纜。

3.檢查輸入輸出的電源

2.5[肌電圖線]-連接不當(dāng)引起的急停故障

分析:可能是連接線故障,也可能是連接故障。

處置:重新插入并擰緊所有電纜。或者用R000替換SH21電纜

電纜。SH21電纜一般10線,但C1驅(qū)動(dòng)器必須使用R000電纜。R000電纜必須填充20根電線。

2.6[EMG SRV]-由于伺服系統(tǒng)故障而緊急停止分析:

1.SH21電纜斷裂可能導(dǎo)致此故障。SH21電纜連接不良也可能導(dǎo)致此故障。

2.如果通電順序不正確,也會(huì)出現(xiàn)故障。

處理:更換SH21電纜,并按正常順序通電。

2.7[EMG PLC]-由PLC程序#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#引起的緊急停止

處理:在PLC程序中監(jiān)控y29f=on原因,排除導(dǎo)致緊急停機(jī)的故障。

2.8【肌電圖停止】―― PLC程序未運(yùn)行。

處置:1。檢查控制器后面的“NCSYS”旋鈕是否為“1”

將旋鈕設(shè)置為0

在顯示屏上設(shè)置PLC=“運(yùn)行”。

3.在GX-D軟件的通信屏幕上執(zhí)行“格式化可編程邏輯控制器存儲(chǔ)器”后,可編程邏輯控制器程序被重新傳輸。

2.9[U01——-無用戶PLC]-PLC程序尚未輸入

處置:進(jìn)入PLC程序。

例301。機(jī)床振動(dòng)劇烈,司機(jī)顯示AL-04報(bào)警

故障現(xiàn)象:在裝有FANUC 6系統(tǒng)的立式加工中心,加工過程中機(jī)床振動(dòng)劇烈,交流主軸驅(qū)動(dòng)器顯示AL-04報(bào)警。

分析處理過程:FANUC交流主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)AL-04報(bào)警表示“交流輸入電路中P1、F2、F3保險(xiǎn)絲熔斷”,故障可能原因如下:

(1)交流電源輸出阻抗過高。

(2)逆變器晶體管模塊有缺陷。

(3)整流二極管(或晶閘管)模塊有缺陷。

(4)浪涌吸收器或電容器有缺陷。

逐一檢查上述故障的原因。檢查交流輸入電源。R、S相輸入電壓為220V,T相輸入電壓僅為120V,說明驅(qū)動(dòng)的三相輸入電源有問題。進(jìn)一步檢查主軸變壓器的三相輸出,發(fā)現(xiàn)變壓器的輸入輸出和機(jī)床的電源輸入也不平衡,說明故障不是機(jī)床本身造成的。

檢查車間開關(guān)柜上的三相熔斷器,發(fā)現(xiàn)一相阻抗為百歐姆。發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)絲連接螺絲松動(dòng),造成三相輸入電源不平衡。重新連接后,機(jī)床恢復(fù)正常。

例302。報(bào)警為“A”的駕駛員故障排除

故障現(xiàn)象:FANUC 0T數(shù)控車床啟動(dòng)后,系統(tǒng)處于“急!睜顟B(tài),顯示“未就緒”,操作面板上的主軸報(bào)警指示燈亮。

分析處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,檢查機(jī)床交流主軸驅(qū)動(dòng)器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)器顯示為“A”。

根據(jù)駕駛員的報(bào)警顯示,從本章前面可以看出,駕駛員報(bào)警的意思是“駕駛員軟件錯(cuò)誤”,在駕駛員意外受到外界干擾時(shí)很容易出現(xiàn)。

解決方法通常是初始化驅(qū)動(dòng)器。在該機(jī)床中,參數(shù)根據(jù)以下步驟進(jìn)行初始化:

(1)切斷驅(qū)動(dòng)器的電源,并將設(shè)置終端S1設(shè)置為測(cè)試。

(2)打開驅(qū)動(dòng)器的電源。

(3)同時(shí)按住模式、向上、向下和數(shù)據(jù)集4

(4)當(dāng)顯示屏從全暗變?yōu)椤癋FFFF”時(shí),松開所有按鍵,保持1秒以上。

(5)同時(shí)按住模式和向上鍵,使參數(shù)顯示FC-22。

(6)按住DATASET鍵1秒以上,顯示屏顯示“好”,寫入標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)。

(7)切斷驅(qū)動(dòng)器電源,將S1復(fù)位到“驅(qū)動(dòng)”。

通過以上操作,司機(jī)恢復(fù)正常,報(bào)警消失,機(jī)床恢復(fù)正常運(yùn)行。


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