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維修項目
數(shù)控系統(tǒng)維修改造

發(fā)格數(shù)控系統(tǒng)報警急停故障維修及處理方法

發(fā)布者:mzx    來源:上海仰光     發(fā)布時間:2022-5-25

發(fā)格數(shù)控系統(tǒng)報警急停故障維修及處理方法
發(fā)格數(shù)控系統(tǒng)報警急停故障維修及處理方法
急停報警故障
數(shù)控裝置操作面板和手持單元上,均設(shè)有急停按鈕,用于當(dāng)數(shù)控系統(tǒng)或數(shù)控機床出現(xiàn)緊急情況,需要使數(shù)控機床立即停止運動或切斷動力裝置(如伺服驅(qū)動器等)的主電源;當(dāng)數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)自動報警信息后,須按下急停按鈕。待查看報警信息并排除故障后,再松開急停按鈕,使系統(tǒng)復(fù)位并恢復(fù)正常。該急停按鈕及相關(guān)電路所控制的中間繼電器(KA)的一個常開觸點應(yīng)該接入數(shù)控裝置的開關(guān)量輸入接口,以便為系統(tǒng)提供復(fù)位信號。
1.機床一直處與急停狀態(tài),不能復(fù)位
1)電氣方面的原因,下圖為一普通數(shù)控機床的整個電氣回路的接線圖,從圖上可以清晰的看出可以引起急;芈凡婚]和的原因有:
急停回路斷路
限位開關(guān)損壞
急停按鈕損壞
2) 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置錯誤,使系統(tǒng)信號不能正常輸入輸出或復(fù)位條件不能滿足引起的急停故障;PLC軟件未向系統(tǒng)發(fā)送復(fù)位信息。檢查KA中間繼電器;檢查PLC程序。
3) PLC中規(guī)定的系統(tǒng)復(fù)位所需要完成的信息未滿足要求。如伺服動力電源準(zhǔn)備好、主軸驅(qū)動準(zhǔn)備好等信息。若使用伺服,伺服動力電源是否未準(zhǔn)備好:檢查電源模塊;檢查電源模塊接線;檢查伺服動力電源空氣開關(guān)。
4) PLC程序編寫錯誤
2.數(shù)控系統(tǒng)在自動運行的過程中,報跟蹤誤差過大引起的急停故障
這一類故障現(xiàn)象是屬于運動狀態(tài)問題,實際上是進給伺服系統(tǒng)位置環(huán)在運動中出現(xiàn)了問題。位置偏差過大是根據(jù)位置環(huán)中的位置偏差計數(shù)器輸出的,既由來自光電脈沖編碼器反饋的反應(yīng)工作臺實際運行距離的脈沖與來自數(shù)控系統(tǒng)所發(fā)的脈沖個數(shù)進行比較得出。這個偏差值的大小反映出數(shù)控系統(tǒng)要求某個軸運動的距離與軸實際移動的距離之間的差值,為使位置偏差不超出機床各軸要求的形狀為職公差,所以數(shù)控系統(tǒng)對這個偏差值的大小進行了設(shè)置規(guī)定,這個參數(shù)值的大小是可以更改的,如果參數(shù)丟失或者設(shè)置的數(shù)值過小,往往造成數(shù)控系統(tǒng)跟蹤誤差過大。其常見原因有如下幾點:
1)負(fù)載過大,如負(fù)載過大,或者夾具夾偏造成的摩擦力或阻力過大,從而造成加在伺服電動機的扭矩過大,使電動機造成了丟步形成了跟蹤誤差過大。
2)編碼器的反饋出現(xiàn)問題,如:編碼器的電纜是否出現(xiàn)了松動,或者用示波器檢查編碼其所反饋回來的脈沖是否正常。
3)伺服驅(qū)動器報警或損壞。
4)進給伺服驅(qū)動系統(tǒng)強電電壓不穩(wěn)或者是電源缺相引起。


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